锅炉汽包液位计的产品优势特点
1、两线制电流环,测量系统与电流环隔离;
2、具有全工况条件(锅炉启、停、排污、事故工况等)下液位准确连续测控功能;3、采取断层扫描技术,能够对液相介质介电常数变化、汽相介质介电常数变化和温度变化同时进
行精确补偿,任何情况下无需重新标定;
4、高精度、高稳定性,分辨率达到0.01mm,年漂移量不超过0.5mm;
5、经CE认证的良好的电磁兼容特性;
6、耐高温、高压、长寿命;
7、不存在“假水位”测量;
8、操作软件为中文操作环境,轻松整定,带自诊断;
锅炉双色水位计冲洗方法分为:汽冲洗和水冲洗。
水冲洗:首先关闭水位计汽侧一、二次阀、水侧二次阀,隔离水位计。然后打开水位计排污阀,待水放净后关闭排污阀,此时便开始水位计的冲洗工作。冲洗水位计时由开、关水侧二次阀来控制冲洗水的压力,缓慢并微开水位计水侧二次阀,使水依次流过水侧二次阀、水汽侧阀之间的连通管、汽侧二次阀、水位计,使水位计充满水,然后关闭水侧二次阀,开启排污阀,依靠水位计内的压力与水的自重带走污垢。反复冲洗几次后检查,若水位计已清晰,可停止冲洗工作。
汽冲洗:首先将水位计的一、二次阀完全关闭,然后微开排污阀,将汽侧一次阀开启到全开,再将汽侧二次阀缓慢开启1/5圈,利用高压蒸汽冲洗结垢的云母片,通过控制汽侧二次阀的开度来调节高压蒸汽的流量(开度不可过大,否则保险子堵死通道),冲洗时间3—5分钟,若水位计已清晰,可停止冲洗工作。冲洗完毕,关闭二次阀、排污阀、一次阀。
锅炉汽包液位计造成事故的直接原因和间接原因
直接原因
1、设备缺陷。由于锅炉没有防爆门,炉膛内发生爆燃时,炉膛内气体体积迅速膨胀从薄弱部位涌出。
2、违反作业规程。在第二次铺好底料加入木柴燃烧后未先抽出木柴燃烧过程产生的部分可燃气体。
3、外部原因。该厂锅炉用煤经过粉碎后存放在煤仓里,由于停机检修,原来粉碎好的煤存放在煤仓里近一个月的时间。由于该厂所在地气温较高,煤仓里的煤热量积聚,并释放出甲烷等可燃气体。在给煤之前进煤端处于封闭状态,可燃气体不易外泄。开启给煤机,把煤粒吹入炉膛,同时也把大量可燃气体吹入炉膛,从而引起爆燃。巨大的燃烧冲击波把主燃烧室顶部炉拱炸开。
间接原因
1、交***不严格。此次事故正好发生在中夜班***后十分钟,***人员未把情况交待清楚就下班,而***人员也稀里糊涂地***。
2、设备作业规程不完善。该厂在整理设备作业指导书时出于精简需要将大部分设备操作规程删除,对锅炉常见事故的预防措施无指导性规定。
3、对职工的培训不够全面。该厂每年都要对职工进行职业技能培训,但侧重生产工艺的培训,很少涉及锅炉安全知识培训以及煤的相关知识培训。
4、据事后调查,当班司炉工虽从事本工种三年,但在此之前未从事过锅炉的开炉起火作业,缺乏锅炉开炉起火的实际经验。
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